马健:孜孜不倦的“提问者”
发布时间:2020/6/5 8:53:36

加入苏州宝兴18年来,马健从一名押出机手成长为样品车间主任、工程技术研究中心工艺工程师,共取得实用新型、发明专利29项,名列苏州工业园区2017年“最美工匠”20强,多次被电线电缆报等媒体宣传。他始终脚踏实地一步步前行着,在生产和技术的一线阵地上发光发热,用自己无私奉献的敬业精神谱写出了一首响亮的奋斗赞歌!


突破思维 提升产能和产品质量

停机、换轮、开机这是从事电线电缆生产的人都熟知的“常规”操作,虽然重复且费时费力,但很多人早已习以为常,不过马健却不这么认为。

为什么不能有更高效的方式呢?大胆的想法得到了公司的大力支持,他便立即付诸行动。从手工剪切线芯导体接头到设备剪切线芯导体接头、从手工锡焊到陶瓷管定位焊,再到定制的玻璃管定位焊,这期间马健经历了无数次失败、改进,再失败再改进,终于找到一种特殊材质的玻璃管,通过低电压高电流的高温熔接对焊完成。改进后的不停机换轮连续生产线,仅需1人操作,工作效率提升了75%,减少了因停机换轮产生的废品50M,大大提升了工作效率和保证了生产交货期。

可马健改进还来不及高兴,新的问题就出现了。两轮导体连接处必定会有一个接头。如果在生产过程中未被检查出来流给客户,就是一次A类事故。如何快速准确找到接头,避免接头漏过和废品发生?

这个问题一直萦绕在马健的脑海中。直到有一次,家里电器触水保险跳闸停电,他突然蹦出一个想法:短路!故意短路!不久后,一个全新的信号传输接触式自动报警装置就出现在押出机的进线端,在满足长度设定同时,又自动通过连接的气压电磁阀控制的机械手,在生产作业线机头位置做出标记,提示机手做出正确处理,确保接头不会流向客户,保证了产品质量和用户体验。

“那次停电给我的启发,确实有点灵光乍现。”马健回忆。

 

创新方法 推进技术革新和降本增效

在电线电缆的生产押出成品电线时,线面在高温下成型,通过水槽和吹风来实现降温、冷却和定型,出冷却水槽后要尽快干燥和印字。但这种吹风效果不仅噪音大,而且影响印字效果和员工健康。

爱提问、爱钻研的马健又开始琢磨了。他先是找来旧的吹风嘴拆卸观察,通过分析比对,马健找到了改良方向,在经过多次的试验后,在押出机第一段水槽的出线端,安装了改良后的干燥装置,当成品线材通过时,吹风、干燥均得到有效控制,保证了印字效果;另外,通过延长和密封干燥装置空间,能有效减压消声改善生产噪音环境,改善员工的工作环境。

今年是集团“三年创新倍增”等关键之年,围绕着“强管理、降成本、促发展”马健又提出了很多“降本增效”的新点子:通过改善电子线生产设备,生产速度提升30%以上,每年可节约成本16.8万元;通过提高流延产生时间进行模具工艺设计改进,有效降低线材断头及报废率,每月可节约成本5-6万元。疫情期间,马健也主动担当,带头开机,确保苏州宝兴复工复产的顺利进行。

如今,马健依然活跃在生产技术一线,孜孜不倦地“提问”,用行动诠释着工匠精神和奋斗精神。